宁夏华振鉴定评估有限公司对交通事故肇事车辆某重型自卸货车安全技术状况进行物证鉴定案

作者:Administrator 发布时间: 2026-01-16 阅读量:2 评论数:0

案例内容

【案情简介】

20XX年XX月XX日,宁AXXX重型自卸货车在某某场地内发生交通运输意外事件。

【鉴定过程】

由委托方代表在场见证下,我机构鉴定人员于 20XX年XX月XX日至XX厂区内,对宁AXXXX重型自卸货车进行了实地勘验,并对该车进行了现场拍照、记录。 (一)检材外观检验 停放于XX厂区内的宁AXXXX重型自卸货车,车身颜色为红色(图1、图2),大梁右侧打刻的车架号(VIN码)为LGAX5CF49E1XXXX(图3),车身外廓尺寸(长×宽×高)为9780mm×2500mm×3250mm。 图1 图2 图3 车辆整体结构周正,液压油缸控制装置中的阀体表面见油液渗漏现象,安装于货厢右侧的篷布撑杆变形、裂伤(图4),裂口显陈旧(图5)。尾部后防护装置为固定式结构,利用焊接方式与车体相连接,右侧固定部位陈旧性断损(图6)。 图4 图5 图6 (二)检材结构及改装改型检验 宁AXXXX车为四轴八组车轮重型自卸货车,第一、二轴为转向轴,车轮结构为单排轮,第三、四轴为驱动轴,车轮结构为并装双排轮。轮胎规格均为11.00R20,一、二轴左右各安装8片钢板,三、四轴左右各安装10片钢板。 货厢未见明显加高栏板或加宽迹象,经测量,货厢尺寸(长×宽×高)为6800mm×2300mm×1190mm,底盘各部件完好、齐全。 货厢具备自卸功能,未见明显改装、改型迹象。前端中间部位安装液压油缸,静态法检验液压油缸及管路外观,未见明显变形、损坏等异常痕迹。满载状态下动态法检验液压油缸时发现,油缸无法正常工作,且启动时电路出现电火花的次数不低于3次,经诊断后发现,系电路线束回路接触不良,引发保险熔断。排障后,举升和回落动作顺畅,未见卡滞、顿挫等异常现象。 (三)驻车制动系检验 宁AXXXX车各轮均安装气压鼓式制动器,整车共安装八组制动器。其中,驻车制动装置安装于第三、四轴左右轮制动器(图7、8、9)。 空载状态下对该车进行驻车试验,利用驻车制动方式将该车停放于坡度≥20%的坡道后,其固定不动的时间大于2分钟(图10)。 图7 图8 图9 图10 (四)行车制动系检验 1、静态检验 (1)制动总泵、制动气压储气罐外观完好,与其连接的制动气压管路完好,未见明显变形、断裂等情况。通往各轮制动器的制动气压管路完好,未见明显受损变形或断裂痕迹。安装于各车轮的制动器外观完好,安装紧固、牢靠,各制动器部件完好,未见明显缺损,驻车制动操作装置完好、有效。 (2)下图为该车轮胎胎冠花纹深度(单位为mm): (3)发动机在75%额定转速下,气压表值从0升至起步气压(400kpa)所耗用的时间值为小于4分钟; (4)系统管路密封静态状况:当气压表值≥600kpa时,发动机熄火,3分钟后其气压降低小于10kpa; (5)系统管路密封工作状况:当气压表值≥600kpa时,将制动踏板踩到底,待气压稳定后,观察其在3分钟内气压降低小于20kpa; (6)一次制动耗气量:当气压表值≥600kpa时,将制动踏板踩到底,观察制动一次的耗气量,此时表针下降不大于50kpa; (7)连续五次踩到底的全行程制动后,气压不低于起步气压; (8)制动分泵推杆行程测量数值见下表(单位为mm): 制动分泵推杆行程 第一轴 第二轴 第三轴 第四轴 左 右 左 右 左 右 左 右 55 48 48 50 35 55 50 50 2、动态检验 鉴定人员利用Q*Z-2型微机制动性能测试仪对宁A*号重型自卸货车行车制动性能进行动态路试检测,检测数据及结果附后(图11)。 图11 (五)转向系检验 1、静态检验 (1)宁AXXXX重型自卸货车装配方向盘式转向机构,第一、二轴均为转向轴,方向盘位于驾驶室左侧; (2)转向助力方式为液压助力,抽出液位标尺发现,助力油油位位于上下刻线间,助力油液为淡红色,液质清洁、透明,方向机与助力泵、液压油壶间管路连接完好、有效; (3)利用量具对方向盘自由转动量进行测量,测量值为15°; (4)第二轴左侧轮胎胎冠横向距离22.5cm范围内,见由内侧向外侧方向逐渐加深的异常磨损痕迹(图12); 图12 (5)利用量具测量该车所装配的第一、二、三、四轴间的距离差为“0”; (6)转向机构各部机件装配齐全、连接稳固。 2、动态检验 (1)启动宁AXXXX车,使其处于怠速运转状态时发现,方向盘转动灵活,无卡滞现象,左右限位装置将转向轮转向角度控制在极限状态,左右旋转圈数相同,转向机构在任何操作位置上时,各转向装置与车体其它部件未见干涉现象; (2)宁AXXXX车正常行驶时,未发现方向盘存在摆振等异常现象; (3)宁AXXXX车正常行驶于平直道路时,可持续稳定的保持直线行驶状态; (4)宁AXXXX车正常行驶时,分别向左、向右转向后,方向盘均能够自动回正; (5)检验时,选取一段足够长的封闭道路,当宁AXXXX车正常行驶时,切断发动机动力发现,转向助力失效后,仍可以使用方向盘有效控制车辆行驶方向。

【分析说明】

(一)检材外观 经核对,宁AXXXX重型自卸货车车架号(VIN码)与委托方提供的行驶证上的车架号信息相符,外廓尺寸与行驶证及公告信息相符。液压油缸控制装置中的阀体表面见油液渗漏现象,货厢右侧的篷布撑杆陈旧性变形、裂伤,后部防护装置陈旧性断损,根据三部件安装部位及功能判断,存在对正常使用的影响及交通安全隐患。 (二)检材结构及改装改型 经核对,宁AXXXX重型自卸货车轮胎规格、钢板片数及货厢尺寸与公告信息相符。底盘各部件完好、齐全,未见明显改装、改型迹象。即车身整体结构及装置齐全,未见明显改装、改型迹象。货厢自卸装置及液压油缸静态检验未发现异常,动态检验时因电路线束回路接触不良造成油缸无法正常工作,存在故障。 (三)驻车制动系 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》第7.10.3条款规定:在空载状态下,驻车制动装置应能保证机动车在坡度为20%(对总质量为整备质量的1.2倍以下的机动车为15%),轮胎与路面间的附着系数大于或等于0.7的坡道上正、反两个方向保持固定不动,时间应大于或等于2min。 对驻车制动性能进行坡度试验,结合事发时车辆形态,检验该车在坡道驻车停放大于2min且保持固定不动,符合上述标准规定。 (四)行车制动系 宁AXXXX重型自卸货车制动装置齐全,各轮胎胎冠花纹深度均大于1.6mm,除第二轴左侧异常磨损外,其余11只轮胎均未见异常磨损(偏磨、吃胎)现象。空压机工作正常,能够在规定时间内达到起步气压值。各轮制动器及分泵完好,管路无陈旧性破损、老化等不良现象。空载情况下进行动态路试检验,结果为合格。 (五)转向系 宁AXXXX重型自卸货车转向装置齐全,各部件连接紧固,与其它部件无干涉,助力油液足量、清澈,车轮定位准确。空载情况下对该车进行静态和动态路试检验,结果为合格。

【鉴定意见】

宁AXXXX重型自卸货车技术状况鉴定意见: (一)外观结构及外廓尺寸与公告信息相符,液压油缸控制装置中的阀体表面油液渗漏、货厢右侧篷布撑杆陈旧性变形、裂伤及车身后部防护装置陈旧性断损,存在对正常使用的影响及交通安全隐患; (二)货厢自卸装置及液压油缸电路线束回路接触不良,存在故障; (三)车身结构与公告信息相符,未见明显改装、改型迹象; (四)驻车制动装置齐全、有效,符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》中制动系的相关规定; (五)行车制动装置齐全、有效,符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》中制动系的相关规定; (六)转向装置齐全、有效,符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》中转向系的相关规定。

评论